首页 资讯 法规 行业 标准 展会 探伤 硬度 仪器 声发射 磁粉 粗糙 视频

“不是辦法的辦法” 解決焊接問題

来源: 作者:ndt 人气: 发布时间:2024-11-15
摘要:1985 年某日,香港有家船廠委託我們前去檢測一個 T 形對接焊縫 (見圖 1),坡口型式雙面坡口,分兩側橫向位置焊接,要求全焊透。工件用作船舶上的行吊路軌,要求必須垂直,日本設計廠家要求,全長10 米要求變形量不超過1 毫米偏差,兩板厚分別是50和25 毫米組
 
1985 年某日,香港有家船厂委托我们前去检测一个 T 形对接焊缝 (見图 1),坡口型式双面坡口,分兩侧横向位置焊接,要求全焊透。工件用作船舶上的行吊路轨,要求必须垂直,日本设计厂家要求,全长10 米要求变形量不超过±1 毫米偏差,兩板厚分别是50和25 毫米组成T 型结构,在25 毫米板厚上对接焊接,而且厂家规定不允许强行焊接固定方法组装焊缝接头,他们就用机械式夹住25mm 钢板组对焊缝接头,日本厂家說只有保持工件自由狀态才能保证变形最少。
船厂他们用气体保护半自动焊(MIG),用的是氩气/二氧化碳(75/25)和1.6mm 黑白密度计 http://www.heibaimiduji.com 直径的药芯焊丝,美国林肯厂的焊机和焊丝,用四个焊工分兩组焊接,从中间位置向兩侧交替交叉进行焊接,分段进行每段焊缝长度300mm 长,在刚刚起弧焊时坡口根部有间隙能焊透,由于没有强行固定所以随着第一段焊接之后,根部间隙被收缩变得完全没有间隙而无法焊透,超声波检测时用直探头从50mm 厚钢板方向扫描,可清楚发现几乎全长10 米根部未焊透,这样就成为不合格的焊缝。船厂工程师和焊工連续试了兩次都不合格,再这样下去就没有材料和时间了。
船厂的厂长很是焦急不知如何是好就找我商量,问我有什么办法可以即保证质量又能保证变形尺寸在控制范围内。
我详细询问工程师和查看图纸后我开始分析,焊缝接头不强行固定就是不能保证根部有间隙,而焊缝根部没有间隙是很难保证焊透的这是事实。
我问他们能不能要求设计师改一下接头设计,允许根部有部分未焊透,他们說日本厂家不允许,而且还說一定要由他们提供技术支持才能焊得好,提供技术支持就要给港币30万顾问费。厂长說 : “整单工程我们都赚不到30 万,做完都不够给了他们”。船厂不愿意付这笔费用。
有位焊工笑着对我說 : “反正您们做检验的您說合格就OK啦!” 。你敢做吗?我可不敢。
我把验收标准找出來看看,验收标准中要求是 : “单个夹渣可允许1/3 板厚(Isolate SlagInclusion allow 1/3T length)” 如果板厚为25mm 也就是說可以有8mm 长的夹渣是允许的,无损检测资源网我突然想到如果我用直径3.2mmx6mm 长的焊条头,预先塞在焊缝根部,而且每隔300mm塞一个,这样就可以保证根部有间隙。即使焊条头夹在焊缝裡面未熔化我把它作单个夹渣來算,根据验收标准也是合格的。我与厂长以焊接工程师讲出的方法后,他们立即叫工人用我的方法组装和焊接,我手握焊镜在对面看焊工焊缝的熔池清楚地看到熔透,当焊到预塞焊头时我叫焊工稍为放慢行走速度,看看到焊接形成的大熔池把焊条头完全熔化了,在检测其它暂时未焊接的位置时,发现原本有3.2mm 的根部间隙被压缩成只有2mm 的根部间隙,有了这2mm 的间隙焊工就能轻松地熔透根部。待全部焊接完成后用超声波检测也不見有未熔合现象,真没想到有这种意想不到的效果。我就是这样用这种 “不是办法的办法” 成功地解决这个焊接问题。最后试用效果客户反映說比日本公司做的更好,行吊行走的非常顺畅和稳定。
后來日本厂家來到香港并携带超声波仪器抽查这些焊缝和测量尺寸,却未找出任何问题,他们感到奇怪就问船厂用什么方法焊接的。船厂厂长笑着告诉他们說 : “我们香港也有高手”,刚巧我送检验报告给他,他見到我就叫我告诉他们,我說出我的方法后,日本厂家他们告诉我,他们也是用这个方法。
說明也只有这种方法才能解决这个问题,这是典型的 “不是办法的办法” 解决了焊接问题,我们要靈活地应用不同的方法。
 
责任编辑:ndt 转载请注明出处 www.wusunjiance.net
首页 | 关于我们 | 联系我们 | 发展历程 | 网站声明 | 合作洽谈 | 常见问题 | 广告报价 | 服务协议

Copyright © 2010-2017 无损检测网 版权所有 备案号:冀ICP备10013405号-141